逆渗透纯水设备需要根据实际用水要求配置不同的工艺流程,各行业的用水标准不同,如电阻分为18MΩ.cm、15MΩ.cm、10MΩ.cm、2MΩ.cm、0.5MΩ.cm等标准,电导率从20uS/cm-0.1uS/cm不等,因此需要针对不同标准配置不同的预处理系统、单级双级反渗透工艺,后处理系统(EDI电除盐系统、抛光混床系统、紫外线杀菌、臭氧发生器、二氧化氯等)。下面给大家介绍下在使用逆渗透纯水设备时的疑问解答:
1:关于系统回收率
对于逆渗透纯水设备的回收率,很多工程公司特别是小工程公司有很大误解,普遍认为最多的数据有75%和50%,其实系统的回收率与水源水质条件,膜的数量和流程长度,系统是否有回流等条件相关。
关于75%:条件是普通苦咸水,系统流程为12米
典型流程长度与回收率关系:
18%/1米;32%2米;50%/4米;58%6米;68%8米;80%/12米;90%/18米
典型误解:
一半一半(50%):好多小膜系统1~2支膜,在没有部分回流的情况下,好多工程公司认为浓水和产水比例为1:1。其实这种观点是错误的,得看你用了多少只膜串联,没有回流情况下,1只膜和4只膜回收率可能一样吗?
75%(21排列):一些人认为,如果按照2:1排列了,应该可以达到75%回收率。同样,还是得看膜的串联流程。
2.逆渗透纯水设备维修案例分享:(一):
系统背景:自来水,电导380,温度25;系统流程:原水-〉砂滤-〉炭滤-〉反渗透;一只RE4040-BE膜
症状:调试时,压力在9公斤时,产水电导9,提高压力至12公斤时,产水电导率在22uS;
现场调查:了解到,砂滤装砂后冲洗5分钟就投运;取出膜元件在清水桶中上下冲洗,可见桶底有大量石英砂颗粒
结论:由于砂滤冲洗不彻底,导致石英砂进入膜元件,在膜表面留下轻微划痕,造成压力提高时透盐率增加。
启示:系统调试时,“心急吃不了热豆腐”,必须彻底冲洗砂滤和炭滤罐,特别是大的系统更是如此。当然,有人会说,我做了好多年水处理了,都是简单一冲就没问题了,但是往往调试十个工程遇到一个这种原因的,哭都来不及。建议调试时,还是别太心急吧,让它冲着,一边休息。
3.逆渗透纯水设备维修案例分享(二):
某60t/h逆渗透纯水设备调试指导手记:
系统背景:地下水,电导700,温度19,工艺流程:原水-〉超滤-〉中间水箱-〉反渗透排列方式5芯压力容器,6:4排列。
现场低级错误:
(1)在安装时,直接就将精密过滤器滤芯1装入,冲洗管路后,滤芯糊满铁锈。
(2)靠中间水箱静压给高压泵供水,阻垢剂加药泵在2楼,而加药点在1层地面,用30米长DN20的PVC-u管连到泵前。反渗透停机后,中间水箱水位低时,管中的阻垢剂全部流出。造成下一次开机时有30min中以上阻垢剂不能加入系统。
启示:调试时,列好各项备忘单,将各种可能隐患排除后再装膜投运
4.逆渗透纯水设备维修案例分享(三):
系统背景:井水,电导700,工艺流程:砂滤-〉炭滤-〉软化-〉逆渗透,4支RE4040-BLR串联。
症状:调试时,总产水电导20,测各压力容器电导都为20多。
现场检测:注意!压力容器为两芯装的不锈钢,取出膜元件,检查压力容器端头O型密封圈发现已经被切损坏。好多调试人员认为安装时很紧密封就会好,这是一个大误区,只有力度合适的推入才能说明密封完好。同时,发现原水电导700,而软水器后电导为1500。
对策:将压力容器端头小O型圈换细一点点的,同时用甘油充分润滑后装膜;软水器彻底冲洗干净。
结果:产水电导8.5
启示:不锈钢压力容器的小O型圈问题多多,同时调试时,不能心急,要把预处理彻底冲洗干净,当然包括软水器了。
0.25T/H逆渗透纯水设备
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